前行在創新路上

严伟法
2024-06-25

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我家在黄坛严家,父母宁海县车辆配件厂职工。工厂的一草一木,产品的生产过程、设备工具、职工面貌都深印在记忆中.时我就觉得一个人有技术很了不起,于是也就有了长大后要做技术人的志向。

1984年,我初中毕业,时值改革开放后,营企业有所发展,我决定去学模具钳工,这也是我一直向往的职业。父母挑了个好日子——1986年农历118日,我正式上班。几个人的小作坊,一台砂轮机,一台台式小钻床,没有什么设备,心中不免有些失落。但既然认定了模具这个行业,还是先进门再说。

锯、锉、錾这是模具钳工的三项基本功,为了早日掌握这门技艺,我在师傅的指导下勤学苦练,即便手上磨起了血泡,榔头敲肿了手指,我还是执着坚持。师傅夸我聪明,其实是功夫不负苦心人。师傅的手工功夫不错,但接业务能力较差,带着我们徒弟俩一月换个地方。由于没活干,我觉得继续下去那是荒废年华。

1987年初,我到第一注塑模具厂当学徒第一注塑模具厂加工设备比其他私营企业齐全,车床、铣床、刨床磨床样样都有。更主要的是企业负责人明飞师傅,在当时宁海模具界霍霍有名,能在他的门下做学徒至今仍感到非常幸运。

初到工厂,我被安排到金加工车间,各类机床体验学习了半年。由于我已有钳工基础,就到钳工组独立进行模具镶件制作,之后,就逐步掌握了整副模具的制作技术。我总以鲍师傅为标杆,他知识面广、动手能力强、机械制图和模具结构设计能力都让我佩服。他写的仿宋字体工整漂亮,我羡慕的在家练了好几个月,仍不及他写的规范。

之路不但有体力劳动的疲惫,也有枯燥乏味的迷茫,我也曾经有过动摇放弃的闪念。但从小的志向和要立起一份事业的执着,又让我重振信心。经过了三年多的磨练,我已成长为技术全面的模具师傅。为了实现理想,1990年下半年征得师傅同意,我决定辞职自己飞,走出工厂那一刻,我有着无尽的眷恋。

辞职后,我在宁海种子公司内五六间仓库改作的特种钢管厂车间,得到一个位置以作为我初创之地。里面已没在生产钢管,车、铣、刨、磨加工设备虽旧倒也齐全。

我第一次从塑料十厂,拿到洗衣机电机连接滑动块和按钮两副模具,价格一万六千元,我知道这价利润较好,确认了交货期及付款方式等内容后签了合同,拿了预付款。

初次接单紧张与兴奋的心情交织。我手捧产品图纸整整看了三天,把平面图纸在脑子里形成三维立体产品。又为了查询塑料收缩率及学习塑料模具设计,我去买了“模具设计与制造简明手册”。我知道获取技能只能从书本上和向同行师傅们讨教。经过一个月的努力,我终于如期成功交付这两副独立制造的模具,并获得了客户的好评。

1991年下半年,我招了几位帮手和带了两位徒弟,我给他们送上一些模具制造相关的书,希望他们实践结合理论学习,这样进歩会快点。

1992年,我带了几位员工去山东济南承包电视机模具,这是家香港人投资的合资公司,设备比宁海的要高级很多,但会操作的人却很少,基础的车铣都得自己亲自操作。干了一年多,攒了三万多元,香港老板给出了优惠条件,希望我去香港发展,我思考再三还是婉拒了。

1993年中旬,我回宁海包租了钢管厂的加工车间,租费柒千伍百元一年。我一边承接一些小模具,一边对外加工。1994年,我花了四万多元,买来一台南通产的6325铣床。年底,我把车间的这些老旧设备全部买了下来,后来,父母要我搬到家里创业,我处理了旧设备,只带了一台铣床回家。

1995年,模具业务时有时无我想了很多出路尝试开发新产品开发过魔块玩具香薰机蚊香等等,都以失败告终。这是我人生最艰难的时段。有人建议我转型,于是,我又投资了20多万的面条生产线,一年时间亏了近一半多。得到的教训是一定要在自己所熟悉的行业范围去发展。

1997年初,我转让了生产线,背负了近20万的债。带着刚买的数字化手机,去上海、嘉兴等地接模具业务。几经辗转,海盐棉花厂刚转型为杭州松下生产洗衣机配件,我接到了几套机盖模具。接着在王店又拿到了浴霸外壳模具。经过一年左右的努力总算把债还清。

1999年初,资金稍有一些积累。我合作的模具单位大多是民营小企业,货款的催讨成本极高,他们以各种手段拖账和赖账。拖累了我的进一步发展。是我又有了转型的想法。我了解到当时的出口模具外形要求高,要求标准45度倒角,否则验收会不合格,于是我就有了开发手持式倒角机的计划。买了“电动工具标准汇编”、“机械设计手册”等相关书籍学习,派人寻到类似的电动工具样品进行拆解分析。公司名称也改成“宁海县大雅电动工具有限公司”。

电机的定子转子和大小齿轮委外生产,轴承等标准件对比选择采购,刀片采用高强度和高硬度的陶瓷合金刀片。塑料外壳、手柄等其余零件全由自己生产。我购买了电脑,叫我朋友教我基本的操作,学会了做表单文件,上网查询相关信息。

除继续做一些优质客户的模具外,七八人的精力都全部投入到新产品的开发中去了,一年时间终于成功生产出质量达标的模具手持倒角机。总投资达75万元左右,其中外借了50万元,我计划用五年做模具的利润来偿还投资款。产品做出来,销路在何方?我们一面组织了5个人的团队分赴沿海各省的模具企业推销,一面组织人员去上海参加展览会。结果效益很快显现,有次展览不但现场卖出30几台倒角机,还结悉了好几家销售商,建立了长期的合作之路。

2000年,为了扩产,租用了黄坛闲置着的粮库。迁后做的第一件事便是将“科技是第一生产力”的大红字挂在公司最醒目的地方,我要凭借科技的力量,用先进的手段去开发产品。倒角机从开发到销售,共用两年时间就收回了投资,这是一次较为成功的产品开发。

成功的喜悦,也增强了我继续开发新产品的信心,2003年,福建的一位做模架的朋友到访我公司,闲聊中提到台湾人做的日期章价格很高,一支要卖到200多元,我听后心中一动,即要求他帮我买几个样品。他说:“样品没问题,但精度非常高,不是一般人能做出来的。”。我就是不一般的人嘛,一定会做到的。拿到样品后,即对样品进行了拆分,外观确实漂亮,但凭我模具人的眼光来看,却有很多可以改进的地方。我们一边的结构图,一边着手准备材料、设备、工艺等一揽子事项。对于刻字工艺,我们有机械雕刻、电火花加工、激光雕刻等选项。当时市场上只有做商标刻印等很浅的镭射激光机,功率达不到做深度加工的要求。因此,我们找到深圳星辰激光研发人员,希望他们能按我们的要求改进激光机,20余万元的改进费用由我们承担。终于经过近一年的改进,成功地达到了我们的要求。

2004年中旬,我们把样品拿到上海模具展上展出,日本米思米的产品开发经理山吉先生,在展会上一眼便看中了这个产品,了解了一些情况后,第二天就带翻译来宁海实地了解情况。日本人对于品质普遍都有严格的要求,可以说与他们合作的产品都是全国第一的。在了解产品生产过程及管控手段等细节后,他表示愿意代理我们的日期章,我们也希望借助他们的平台,打开国际市场。

2005年,我们仅日期章销售就达到500多万,此后我们也从模具制作转型到模具标准件的生产。企业管理也在同步推进,同年ISO9000认证体系通过认证。米思米在日本制作的标准件如定位销、滑座、水冷却的一些相关零件也陆续转到我们公司生产。设备也向数控车床、多轴的走心机转化。

公司在向标准件转化的同时,不断坚持产品开发才是企业立足之道。我们又着手在透气钢、气顶、水路温控分流器等产品的研发。其中,透气钢材料从2005年开始研发,一直在塑料模具、吹塑模具、吸塑模具、纸浆成型、薄膜吸附等项目中应用,并积累了很多的实践经验,材料已出口日本及欧美等国家。公司转型后名称就改为“宁海县大雅精密机械有限公司”。2017年初组建成立了“宁波大雅汽车部件有限公司”。走在前进路上,一定会越走越远,越来越宽广。


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